摘要:熔鋁爐作為我國煉鋁行業(yè)最為重要的設(shè)備,其能源利用率的高低直接決定整個企業(yè)的效率。文章概述了熔鋁爐廢氣余熱回收的必要性,主要通過列舉西南鋁業(yè)熔鋁爐廢氣余熱回收案例,提出了“余熱鍋爐+袋式除塵器”的節(jié)能減排途徑,突出了熔鋁爐廢氣余熱回收利用的長遠發(fā)展。
關(guān)鍵詞:熔鋁爐;余熱;回收利用;節(jié)能減排
1引言
節(jié)能與環(huán)保是當代全球關(guān)注的重要課題,節(jié)約能源、提高能源利用率至關(guān)重要。節(jié)能對企業(yè)來說最直接的收益就是節(jié)省費用支出,提高經(jīng)濟效益,增強市場競爭力。余熱是指能利用而未被利用的熱能。由于我國工業(yè)裝備落后,能源利用率低,在生產(chǎn)中有大量的熱能直接排空,既浪費能源又污染環(huán)境。余熱回收就是將浪費的熱能回收利用,提高能源利用率,降低生產(chǎn)成本,保護環(huán)境?!笆濉币?guī)劃綱要明確提出了加強節(jié)能減排,實現(xiàn)低碳發(fā)展,是生態(tài)文明建設(shè)的重要內(nèi)容,是促進經(jīng)濟體質(zhì)增效升級的必由之路。
2熔鋁爐廢氣余熱回收與減排的必要性
2.1國家環(huán)保政策
熔鋁爐作為我國煉鋁行業(yè)最為重要的設(shè)備,其能源利用率的高低直接決定整個企業(yè)的效率。熔鋁爐產(chǎn)生的廢氣濃度約為1000 mg/m3,嚴重超過了《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》二級標準要求(煙塵≤100mg/m3)。在國家環(huán)保政策的嚴厲制約下,廢氣減排措施勢在必行。
2.1提高熔鋁爐利用效率
在熱能動力方面能耗高、污染高的主要原因之一就是煙氣排放,排煙問題一方面在于煙氣污染物的直接污染,另一方面就是排煙溫度。熔鋁爐產(chǎn)生的煙氣溫度較高,達到500℃以上,已經(jīng)屬于中高溫余熱資源,一般排煙溫度每降低10℃,熔鋁爐效率可提高0.5%-0.6%。目前,我國大多數(shù)的熔鋁爐,從排放的煙氣中帶走的熱量大約占熔鋁爐總輸入熱量的40%-60%,熱能利用效率不高,這樣既大大浪費了熱能資源,同時又對環(huán)境帶來了隱患。余熱回收可以大大提高熔鋁爐的利用效率。
2.3余熱回收利用的經(jīng)濟效益
熔鋁爐在增設(shè)了煙氣余熱利用系統(tǒng)后,可以通過該系統(tǒng)中余熱鍋爐及余熱回收器等節(jié)能設(shè)備得到一定品位的飽和蒸汽和熱水,熱水可以直接供人們使用,蒸汽可以回用于工廠的工藝流程中。在廢氣量大、溫度較高的情況下,還可以利用余熱進行發(fā)電,給人們帶來便利?;厥盏挠酂峒瓤梢杂糜谌粘5纳钪校部梢栽谀承┕に嚵鞒讨邪l(fā)揮重要的作用,給企業(yè)節(jié)省了一部分成本,實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益。
因此,根據(jù)我國熔鋁爐節(jié)能減排現(xiàn)狀,探索節(jié)能減排途徑,加強余熱、余能的回收利用,特別是目前大力提倡循環(huán)經(jīng)濟的社會背景下,回收熔鋁爐生產(chǎn)過程的熱和廢熱,將會對降低鋁行業(yè)的能源消耗起到深遠的影響。不僅能夠改善環(huán)境的熱污染問題,而且也帶來了一定的經(jīng)濟效益,熔鋁爐廢氣余熱回收與減排必不可少。
3工程實例
在國家節(jié)能減排的政策下,各企業(yè)不斷地挖掘,設(shè)計熔鋁爐廢氣余熱回收與減排的系統(tǒng)。西南鋁業(yè)利用“余熱鍋爐+袋式除塵器”的方式,使熔鋁爐廢氣很好地實現(xiàn)了節(jié)能與減排的目的。
3.1項目概述
西南鋁業(yè)大塘扁熔生產(chǎn)線的鋁熔鑄裝機能力為190t,其中35t熔煉爐和保溫爐機組(以下簡稱熔保爐機組)4臺、50t熔保爐機組1臺。每臺熔煉爐煙氣排放量約為7755Nm3/h,每臺保溫爐煙氣排放量約為2750Nm3/h。煙氣溫度高(520℃),且煙塵濃度約為800mg/m3(35t熔保爐組設(shè)計煙塵濃度為600~800mg/m3),超過了《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》二級標準要求(煙塵≤100mg/m3)。
3.2工藝系統(tǒng)介紹
由于煙氣溫度高達520℃而且含有超標粉塵,該氣體直排入大氣會造成大氣污染。袋式除塵是優(yōu)良的除塵設(shè)備,但受其布袋的影響,通過其中氣體溫度不能過高否則會造成燒袋破壞設(shè)備,為此必須將煙氣溫度降至布袋允許的使用的溫度范圍內(nèi),余熱鍋爐既可降低煙氣溫度又可生產(chǎn)西南鋁所需的蒸汽,使得煙氣使用袋式除塵器成為可能。
3.2.1余熱鍋爐系統(tǒng)
520℃的高溫煙氣首先經(jīng)余熱鍋爐將煙氣除至230℃,同時產(chǎn)出1.27Mpa的蒸汽8噸/小時,再經(jīng)高溫省煤器和低溫省煤器將煙氣降至小于200℃,送入除塵系統(tǒng)。
工業(yè)用水首先經(jīng)計時后進入機械過濾器濾除機械雜質(zhì),送入生產(chǎn)水軟化器去除Ca、Mg等易結(jié)垢金屬離子,自流入軟水箱暫存,軟水用軟水泵泵入低溫省煤器將軟水預(yù)熱至104℃入除氧器以熱力脫除軟水中的溶解氧,最后用鍋爐給水泵泵入余熱鍋爐汽包處循環(huán)回收熱量生產(chǎn)中壓蒸汽。
中壓蒸汽經(jīng)壓力自調(diào)送入分氣缸分配給各用氣系統(tǒng)。
3.2.2除塵器系統(tǒng)
出低溫省煤器的煙氣在引風機的作用下,進入脈沖袋式除塵器,捕獲了大量的粉塵后的氣體經(jīng)引風機克服系統(tǒng)阻力,達標排入煙囪。

3.3設(shè)備選型
余熱鍋爐系統(tǒng)包括機械過濾器、鍋爐、高低溫省煤器、生產(chǎn)水軟化器、軟水箱等東方鍋爐有限公司成套提供,型號為14YY(CFA)-0GW,軟水泵、鍋爐給水泵(丹麥格南富品牌)等為其它廠家配套;除塵系統(tǒng)為重慶畢威環(huán)保設(shè)備有限公司提供型號為CD340-4;引風機為重慶鼓風機廠提供型號暫定為Y4-68-14D;系統(tǒng)用電容量最大為185kW,根據(jù)業(yè)主的要求用水負荷約為30.5m3/h(軟水制水能力為30m3/h),壓縮空氣用量為3.5m3/min。
3.4處理效果
通過余熱鍋爐系統(tǒng)后,煙氣中的余熱能夠盡可能地回收利用,由于西南鋁業(yè)生產(chǎn)過程中本身就需要蒸汽,回收的余熱提供的蒸汽能夠很好地滿足,節(jié)約了一部分成本,大大提高了經(jīng)濟效益。同時降低了煙氣溫度,使進入除塵系統(tǒng)的溫度小于200℃,有利于除塵系統(tǒng),通過袋式除塵器處理后,廢氣排放濃度小于50mg/m3,達到了國家廢氣排放的標準。此系統(tǒng)達到了節(jié)能、減排、高效、環(huán)保,而又運行可靠、穩(wěn)定、技術(shù)經(jīng)濟先進的效果。
4結(jié)語
鋁行業(yè)向來能源消耗高,面對新的節(jié)能減排形勢,應(yīng)該全力推動綠色轉(zhuǎn)型,達成與社會的大循環(huán),實現(xiàn)真正的循環(huán)經(jīng)濟。通過“余熱鍋爐+袋式除塵器”的方式,一方面實現(xiàn)了“節(jié)能”目的,將熔鋁爐煙氣余熱進行回收利用,既能夠大大節(jié)約能源,實現(xiàn)能源的循環(huán)使用;同時又能夠給企業(yè)節(jié)約一定的成本,帶來經(jīng)濟效益,真正實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。另一方面也達到了“減排”目的,在國家廢氣標準的嚴格要求下,通過此途徑,廢氣濃度能夠達標排放,完全符合國家的環(huán)保政策。
總之,熔鋁爐煙氣余熱回收利用是長期發(fā)展的必經(jīng)之路,而“余熱鍋爐+袋式除塵器”途徑起到了一個推動作用,大大促進了環(huán)境與經(jīng)濟和諧共融發(fā)展。
5參考文獻
[1] 徐亮.鋁加工熔鋁爐、保溫爐煙塵凈化技術(shù)與應(yīng)用[C].//上海鋁業(yè)行業(yè)協(xié)會第六屆會員大會暨2011中國長三角鋁業(yè)高峰論壇論文集.2011:172-179.
[2] 劉漢周,官文洪,何勇等.熔鋁爐煙氣余熱梯級利用系統(tǒng)[J].節(jié)能與環(huán)保,2013,(8):66-68.
[3] 劉岳.我國冶金企業(yè)廢氣余熱利用的現(xiàn)狀[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2014,(17):1221-1222.DOI:10.3969/j.issn.2095-2104.2014.17.496.
[4] 于海.典型有色金屬冶煉煙氣余熱回收利用研究[D].東北大學,2011.
[5] 李益,李行.有色冶金行業(yè)廢氣余熱回收利用技術(shù)及研究展望[J].創(chuàng)新科技,2014,(8):26-26,27.DOI:10.3969/j.issn.1671-0037.2014.08.016.